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台达DVP-1变频器oc报警维修2实例

发布者:触摸屏    来源:上海仰光电子科有限公司     发布时间:2020-12-3

台达DVP-1变频器oc报警维修2实例
台达DVP-1变频器oc报警维修2实例

1、一台台达55kW变频器显示“OC”故障信息,并跳停。
故障分析与检修:初步判断为IGBT模块损坏,因变频器IGBT模块损坏是较常见故障之一。IGBT模块损坏的故障现象表现为过电流保护动作,电动机抖动,三相输出电流和电压不平衡,有频率显示却无电压输出。在排除加、减速时间等参数设置的原因外,
IGBT模块损坏的原因有多种,首先是由外部负载发生故障而导致IGBT模块损坏,如负载发生短路,堵转等。其次,有可能是驱动电路老化导致驱动波形失真,或驱动电压波动太大,或负载波动很大,导致浪涌电流过大,或电源缺相故障。在本例中,

把IGBT模块拆下后,测量发现有一单元的大功率晶体管损坏。在更换前对变频器主电路和驱动、控制电路进一步检查未见异常,判断为由外电路故障引起变频器IGBT模块损坏。更换IGBT模块后,变频器上电运行正常。



一台DVP-1/22kW台达变频器的修复过程。
  22kW台达变频器检查完驱动电路,换上新模块后,起动即跳OC报警。模块是新换的,6路驱动脉冲都正常,又检查了一下电流互感器及后续电路,也没有问题。停机时驱动IC的六路负压均正常,起动后六路激励电压也正常。需要先判断故障是出在驱动IC还是模块身上。
  先检测一下六路驱动IC的带负载能力,即测其输出的触发直流值。原输出端串接一只15欧姆电阻(栅极电阻),再在表笔上串接一只15欧姆电阻,将回路电流限制在0.5A左右。起动信号投入后,测其电流输出能力,在原触发电路连接正常的情况下,仍能给出约150mA的动态电流。其中V相下臂IGBT的驱动电路仅输出约40mA的电流,显然远远不能满足IGBT的激励要求,跳OC故障的根源即在于此!
  该机驱动IC(PC929 和PC923)的输出信号又经一级互补型电压跟随器功率放大后,再供到模块触发端子。推挽放大器原为一对场效应晶体管,因手头无原型号管子,现更换为晶体管对管D1899t B1261,经改制试验,能满足激励要求。查V相下臂电路,由PC929的11(脉冲输出脚)脚接至后级功率放大电路的电阻原值为100欧姆,现变值为10千欧姆以上,致使D1899不能饱和导通,输出驱动电流过小。更换电阻后,输出电流正常。顺便测量了一下截止负压输出时,驱动电路的负电流供给能力,表笔仍串接15欧姆电阻,各路都在50mA左右。
  这就得出一个结论:测驱动IC的输出电压不如测其输出电流更为直接有效。而且能暴露出故障根源。因某些原因导致电路输出内阻增大时,测量驱动电压往往正常,掩盖了驱动电流不足的真相。


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