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西门子常见故障案例及常见故障维修方法

发布者:雪宁    来源:上海仰光电子科技有限公司     发布时间:2020-8-24

西门子常见故障案例及常见故障维修方法
西门子伺服驱动器常用维修方法
1.增大驱动器电器柜的空气流通,加快功率单元的散热速度
2.选择合适的功率模块类型,例如上述的模块功率或额定电流小于负载的额定电流时,伺服驱动器就会出现E-A515故障代码的报警
3.检测伺服驱动器的工作环境温度是否超过其承受温度
4.机器加装散热措施

5.检测伺服驱动器内散热模块是否正常运行,并进行必要的清洁清理

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西门子直流伺服驱动系统故障维修

例1.进线快速熔断器熔断的故障维修

故障现象: -台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,在电网突然断电后开机,系统无法起动。

分析与处理过程:经检查,该机床X轴伺服驱动器的进线快速熔断器已经熔断。该机床的进给系统采用的是SIEMENS 6RA系列直流伺服驱动,对照驱动器检查伺服电动机和驱动装置,未发现任何元器件损坏和短路现象。检查机床机械部分工作亦正常,直接更换熔断器后,起动机床,恢复正常工作。分析原因是由于电网突然断电引起的偶发性故障。

例2. SIEMENS 8MC测量系统故障的维修

故障现象: -台配套SIEMENS 8MC的卧式加工中心,当X轴运动到某-位置时,液压电动机自动断开,且出现报警提示: Y轴测量系统故障。断电再通电,机床可以恢复正常工作,但X轴运动到某一位 置附近,均坷能出现同- -故障。

分析与处理过程:该机床为进口卧式加工中心,配套SIEMENS 8MC数控系统, SIEMENS6RA系列直流伺服驱动。由于X轴移动时出现Y轴报警,为了验证系统的正确性,拨下了X轴测反馈电缆试验,系统出现X轴测量系统故障报警,因此,可以排除系统误报警的原因。检查X轴在出现报警的位置及附近,发现它对Y轴测量系统(光栅)并无干涉与影响,且仅移动Y轴亦无报警, Y轴工作正常。再检查Y轴电动机电缆插头、光栅读数头和光栅尺状况,均未发现异常现象。考虑到该设备属大型加工中心,电缆较多,电柜与机床之间的电缆长度较长,且所有电缆均固定在电缆架上,随机床来回移动。根据上述分析,初步判断由于电缆的弯曲,导致局部断线的可能性较大。维修时有意将X轴运动到出现故障点位置,人为移动电缆线,仔细测量Y轴上每一根反馈信号线的连接情况,最终发现其中-根信号线在电缆不断移动的过程中,偶尔出现开路现象;利用电缆内的备用线替代断线后,机床恢复正常。



例3.驱动器故障引起跟随误差超差报警维修

故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生"ERR22跟随误差超差” 报警。

分析与处理过程:数控机床发生跟随误差超过报警,其实质是实际机床不能到达指令的位置。引起这一故障的原因通常是伺服系统故障或机床机械传动系统的故障。由于机床伺服进给系统为全闭环结构,无法通过脱开电动机与机械部分的连接进行试验。为了确认故障部位,维修时首先在机床断电、松开夹紧机构的情况下, 手动转动Z轴丝杠,未发现机械传动系统的异常,初步判定故障是由伺服系统或数控装置不良引起的。为了进一步确定故障部位 ,维修时在系统接通的情况下,利用手轮少量移动Z轴(移动距离应控制在系统设定的最大允许跟随误差以内,防止出现跟随误差报警) ,测量Z轴直流驱动器的速度给定电压,经检查发现速度给定有电压输入,其值大小与手轮移动的距离、向有关。由此可以确认数控装置工作正常,故障是由于伺服驱动器的不良引起的。检查驱动器发现,驱动器本身状态指示灯无报警,基本上可以排除驱动器主回路的故障。考虑到该机床X、Z轴驱动器型号相同,通过逐-交换驱动器的控制.板确认故障部位在6RA26**直流驱动器的A2板。根据SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器的原理图,逐-检查、测各级信号,最后确认故障原因是由于A2板上的集成电压比较器N7(型号: LM348)不良引起的:更换后,机床恢复正常。

例4.故障现象: -台配套SIEMENS 850系统、6RA26**系列直流伺服驱动系统的进口卧式加工中心,在开机后,手动移动X轴,机床X轴工作台不运动, CNC出现X跟随误差超差报警。

分析与处理过程:由于机床其他坐标轴工作正常, X轴驱动器无报警,全部状态指示灯指示无故障,为了确定故障部位,考虑到6RA26**系列直流伺服驱动器的速度/电流调节板A2相同,维修时将X轴驱动器的A2板与Y轴驱动器的A2板进行了对调试验。经试验发现, X轴可以正常工作,但Y轴出现跟随超差报警。根据这一现象 ,可以得出X轴驱动器的速度/电流调节器板不良的结论。根据SIEMENS 6RA26**系列直流伺服驱动器原理图,测量检查发现,当少量移动X轴时驱动器的速度给定输入端57与69端子间有模拟量输入,测量驱动器检测端B1 ,速度模拟电压正确,但速度比例调节器N4(LM301)的6脚输出始终为0V。对照原理图逐-检查速度调节器LM301的反馈电阻R25、R27、 R21 ,偏移调节电阻R10、R12、R13、R15、R14、R12 ,以及LM301的输入保护二_极管V1、V2 ,给定滤波环节R1、C1、R20、 V14 ,速度反馈滤波环节的R27、R28、 R8、 R3、 C5、R4等外围元器件,确认全部元器件均无故障。因此,确认故障原因是由于LM301集成运放不良引起的;更换LM301后,机床恢复正常工作,故障排除。



例5. CNC故障引起跟随误差超差报警维修

故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后移动机床的Z轴,系统发生”ERR22跟随误差超差”报警。

分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,当利用手轮少量移动Z轴,测量Z轴直流驱动器的速度给定电压始终为0 ,因此可以初步判定故障在数控装置或数控与驱动器的连接电缆上。检查数控装置与驱动器的电缆连接正常,确认故障弓|起的原因在数控装置。打开数控装置检查,发现Z轴的速度给定输出D/A转换器的数字输入正确,但无模拟量输出,从而确认故障是由于D/A转换器不良引起的。更换Z轴的速度给定输出的12位D/A转换器DAC0800后,机床恢复

例6.故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生"ERR21 , Y轴测量系统错误”报警。

分析与处理过程:数控系统发生测量系统报警的原因一般有如下几种: 1)数控装置的位置反馈信号接口电路不良。2)数控装 置与位置检测元器件的连接电缆不良。3)位 置测量系统本身不良。于本机床伺服驱动系统采用的是全闭环结构,检测系统使用的是HEIDENHAIN公司的光栅。为了判定故障部位,维修时首先将数控装置输出的X、Y轴速度给定,将驱动使能以及X、Y轴的位置反馈进行了对调,使数控的X轴输出控制Y轴, Y轴输出控制X轴。经对调后,操作数控系统,手动移动Y轴,机床X轴产生运动,工作正常,证明数控装置的位置反馈信号接口电路无故障。但操作数控系统,手动移动X轴,机床Y轴不运动,同时数控显

示"ERR21 , X轴测量系统错误”报警。由此确认,报警是由位置测量系统不良引起的,与数控装置的接口电路无关。检查测量系统电缆连接正确、可靠,排除了电缆连接的问题。利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ua1和Ua2输出波形 ,发现.Ua1相无输出。进一步检查光栅输出(前置 放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现Ie1无信号输入。检查本机床光栅安装正确,确认故障是由于光栅不良引起的:更换光栅LS903后,机床恢复正常工作。.



例7。故障现象:某配套SIEMENS PRIMOS系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的数控滚齿机,开机后发生"ERR21 , X轴测量系统错误”报警。

分析与处理过程:故障分析过程同前例,但在本例中,利用示波器检查位置测量系统的前置放大器EXE601/5-F的Ual和Ua2、*Ual和*Ua2输出波形,发现同样Ual无输出。进一步检查光栅输出(前置放大器EXE601/5-F的输入)信号波形,发现le1 ,信号输入正确,确认故障是由于前置放大器EXE601/5- F不良引起的。根据EXE601/5-F的原理(详见后述)逐级测量前置放大器EXE601/5-F的信号,发现其中的一只LM339集成电压比较器不良;更换后,机床恢复正常工作。

例8.驱动器未准备好的故障维修

故障现象: -台配套SIEMENS 850系统、6RA26** 系列直流伺服驱动系统的卧式加工中心,在加工过程中突然停机,开机后面板上的”驱动故障”指示灯亮,机床无法正常起动。

分析与处理过程:根据面板上的”驱动故障”指示灯亮的现象,结合机床电气原理图与系统PLC程序分析,确认机床的故障原因为Y轴驱动器未准备好。检查电柜内驱动器,测量

6RA26**驱动器主回路电源输入,只有V相有电压,进一步按机床电气原理图对照检查,发现6RA26**马驱动器进线快速熔断器的U、W相熔断。万用表测量驱动器主回路进线端1U、

1W ,确认驱动器主回路内部存在短路。由于6RA26**交流驱动器主回路进线直 接与晶闸管相连,因此可以确认故障原因是由于晶闸管损坏引起的。逐-测量主回路晶闸管V1-V6 ,确认V1、V2不良(己短路) ;更换同规格备件后,机床恢复正常。由于驱动器其他部分均无故障,换.上晶闸管模块后,机床恢复正常工作,分析原因可能是瞬间电压波动或负载波动引起的偶然故障。

例9.外部故障引电动机不转的故障维修

故障现象: -台配套SIEMENS 6M系统的进口立式加工中心,在换刀过程中发现刀库不能正常旋转。

分析与处理过程:通过机床电气原理图分析,该机床的刀库回转控制采用的是6RA**系列直流伺服驱动,刀库转速是由机床生产厂家制造的"刀库给定值转换/定位控制”板进行控制的。现场分析、观察刀库回转动作,发现刀库回转时, PLC的转动信号已输入,刀库机械插销已经拔出,但6RA26**驱动器的转换给定模拟量未输入。由于该模拟量的输出来自“刀库给定值转换/定位控制”板,由机床生产厂家提供的"刀库给定值转换/定位控制”板原理图逐级测量,最终发现该板上的模拟开关(型号DG201)已损坏,更换同型号备件后,机床恢复正常工作。


例10.开机电动机即高速旋转的故障维修

故障现象: -台与例268同型号的机床,在开机调试时,出现手动按下刀库回转按钮后,刀库即高速旋转,导致机床报警。

分析与处理过程:根据故障现象,可以初步确定故障是由于刀库直流驱动器测速反馈极性不正确或测速反馈线脱落引|起的速度环正反馈或开环。测量确认该伺服电动机测速反馈线已连接,但极性不正确;交换测速反馈极性后,刀库动作恢复正常。





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