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西门子V90伺服驱动器故障报警代码维修处理点

发布者:fwq    来源:上海仰光电子科技有限公司     发布时间:2024-2-29

西门子V90伺服驱动器故障报警代码维修处理点

西门子V90伺服驱动器故障报警代码维修处理点

西门子V90伺服驱动器电机故障报警有修订故障码,那么这些故障代表的意思,是什么原因,如何处理呢?本文对部分故障码做了解答希望对你有所帮助。

西门子V90伺服驱动及电机故障报警列表

1.故障:

F1000: 内部软件错误反应: OFF2

应答: 上电

原因:

出现了一个内部软件错误。

处理方式:

分析故障缓冲器。

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

更换控制单元。

2.故障:

F1001: 浮点数异常反应: OFF2

应答: 上电

原因:

在含浮点数据类型的指令中发生异常。

处理方式:

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

3.故障:

F1002内部软件错误反应: OFF2

应答: 立即

原因:

出现了一个内部软件错误。

处理方式:

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

4.故障:

F1003访问存储器时出现应答延迟

反应: OFF2

应答: 立即

原因:

访问了一个不反馈“就绪”的存储区。

处理方式:

为所有组件上电(断电/上电)

联系热线

5.故障:

F1015: 内部软件错误反应: OFF2

应答: 上电

原因:

出现了一个内部软件错误。

处理方式:

为所有组件上电(断电/上电)。

将固件升级到新版本。

联系热线。

6.故障:

F1018: 启动多次中断反应: 无

应答: 上电

原因:

模块的启动多次中断。 因而该模块以出厂设置启动。

原因可能有:

电源中断。

CPU 异常终止。

参数设置无效。

输出这条故障信息后,模块会以出厂设置启动。

处理方式:

进行重启(断电/上电)。 通电后模块从有效参数设置中重新启动(如果有参数设置数据)。

恢复有效参数设置。举例:

执行初步调试,保存设置,重新上电。

加载另一个有效参数备份(如从存储卡中),保存,然后重启(断电/上电)。

说明:

如果再次出错,会在多次启动中断后再次输出该故障信息。

7.故障:

F1030上位机的总线通讯故障

反应: OFF3

应答: 立即

原因:

PC上位机有效时,在监控时间内没有收到生命信号。

处理方式:联系热线。

8.故障:

F1611SI CU: 发现故障反应: OFF2

应答: 立即

原因:

控制单元上驱动集成的“Safety Integrated”功能发现一处故障,并触发了 STO。

处理方式:

为所有组件上电(断电/上电)。

升级软件。

更换控制单元。

9.故障:

反应: OFF3

应答: 立即

F1910Drive Bus 总线:设定值超时

原因:

Drive Bus 总线接口的设定值接收中断。

总线连接中断。

控制器关闭。

控制器设为STOP状态。

处理方式:恢复总线连接,并将控制器状态设为RUN。

10.故障:

F1911Drive Bus 总线时钟周期同步操作失败

反应: OFF1

应答: 立即

原因:

全局控制报文在周期运行中同步多个Drive Bus总线时钟周期失败,或者违反了多个连续Drive Bus总线时钟周期报文参数中定义的时间栅。

处理方式:

检查总线机械部件(电缆、插头、终端电阻、屏蔽层等)。

检查通讯是否暂时或长时中断。

检查总线和控制器的利用率(如总线周期时间设置得太短)。

11.故障:

F1912时钟周期同步操作失败

反应: OFF1

应答: 立即

原因:周期运行时已经查过了控制器允许的最大错误数。

处理方式:

检查总线的物理状态(电缆、连接器、终端电阻、屏蔽层等)。 

修改控制器生命信号的互连。

检查控制器是否正确发送生命信号。

检查允许的报文故障率。

检查总线和控制器的利用率(如总线周期时间设置得太短)。

12.故障:

F7011: 电机过热反应: OFF2

应答: 立即

原因:

电机过载

电机环境温度过高

断线或未连接传感器

电机温度模型设置不正确

处理方式:

降低电机负载。

检查环境温度和电机通风。

检查布线和连接。

检查电机温度模型参数。

13.故障:

F7085: 开环控制/闭环控制参数被更改

反应: 应答: 立即

原因:

开环控制/闭环控制参数被强行更改,因为:其他参数已经超过了动态限位。由于检测出的硬件不具备某些特性,因此,这些参数不可用。

处理方式:由于参数已被正确限制,因此无需更改参数。

14.故障:

F7403: 达到直流母线电压下限

反应: OFF1

应答: 立即

原因:直流母线电压监控有效并且在“运行”状态下达到直流母线电压下限。

处理方式:

检查主电源电压。

检查整流单元。

降低直流母线电压下限。

断开(禁用)直流母线电压监控。

15.故障:

F7404: 达到直流母线电压上限

反应: OFF2

应答: 立即

原因:直流母线电压监控有效并且在“运行”状态下达到直流母线电压上限。

处理方式:

检查主电源电压。

检查整流单元或者制动模块。

提高直流母线电压的上限。

断开(禁用)直流母线电压监控。

16.故障:

F7410电流控制器输出受限

反应: OFF2

应答: 立即

原因:

条件"I_act = 0 和 Uq_set_1 超过 16 ms 处于限制中"存在,可能有下列原因:

电机没连上或者电机接触器打开。

没有直流母线电压。

电机模块损坏。

处理方式:

连上电机或者检查电机接触器。

检查直流母线电压。

检查电机模块。

17.故障:

F7412: 换向角出错(电机模型)

反应: 编码器应答: 立即

原因:

发现一个错误的换向角,它导致转速环中出现正连接。

可能的引发原因:

电机编码器调到了错误的磁场位置。

电机编码器损坏。

未正确设置用于计算电机模型的数据。

在磁极位置识别激活时,磁极位置识别可能得到了错误的值。

电机编码器的转速信号受到干扰。

控制回路因为参数设定错误而不稳定。

处理方式:

如果改变了编码器,要重新调校编码器。

更换损坏的电机编码器。

正确设置电机定子电阻、电缆电阻和电机定子漏电感。

根据横截面积和长度计算出电缆电 阻,根据电机数据页检查电感和定子电阻,用(例如)万用表测出定子电阻,必要时再次通过静态电机数据检测测出这些值。

在磁极位置检测激活时,检查磁极位置检测的工作方式,并通过取消、再选择来强制执行新的磁极位置检测。

18.故障:

F7430: 无法切换到扭矩开环运行

反应: OFF2

应答: 上电

原因:

在无编码器运行状态下无法切换至扭矩闭环运行。

处理方式:

不要切换为扭矩闭环控制。

检查编码器电缆连接。

19.故障:

F7431: 无法切换到无编码器运行

反应: OFF2

应答: 上电

原因:扭矩闭环控制无法转换为无编码器运行。

处理方式:

不要切换为无编码器运行。

检查编码器电缆连接。

20.故障:

F7443: 参考点坐标不在允许范围内

反应: OFF1(OFF2, OFF3)

应答: 立即

原因:

在通过连接器输入 p2599 调整编码器时所接收的参考点坐标位于编码器范围的一半之外,且不可设为实际轴位置。

处理方式:

将参考点坐标设为低于故障值所指定的数值。

另见: p2599(EPOS 参考点坐标值。

对于带有绝对编码器的电机,最大允许编码器范围由公式(4096 x p29247) / 2计算。

21.故障:

F7450: 静态监控已响应反应: OFF1

应答: 立即

原因:

驱动在静态监控时间进程结束后超出静态窗口。

位置环增益太小。

位置环增益太大(不稳定/振动)。

机械装置过载。

电机/驱动的电缆连接不正确(缺相、接错相位)。

处理方式:确定原因并解决。

22.故障:

F7452: 跟随误差过大反应: OFF1

应答: 立即

原因:

位置设定值和位置实际值的差值(跟随误差动态模式)大于公差。

超出驱动的扭矩或加速能力。

位置测量系统出错。

位置控制方向不对。

机械装置卡死。

运行速度过高或位置设定值差值过大。

处理方式:确定原因并解决。

23.故障:

F7453: 位置实际值处理出错

反应: OFF1

应答: 立即

原因:位置实际值预处理时出错。

处理方式:检查编码器位置实际值预处理。

24.故障:

F7459: 不存在零脉冲反应: OFF1

应答: 立即

原因:离开参考挡块后,此轴移动一段参考挡块和脉冲之间的最大允许行程(p2609),但未找到零脉冲。

处理方式:

检查编码器零脉冲。

检查参考挡块和零脉冲之间允许的最大行程 (p2609)。

使用外部的编码器零脉冲(等效零脉冲)。

25.故障:

F7490: 运行时取消使能反应: OFF1

应答: 立即

原因:

采用标准设置时可能会由于取消使能信号而出现另外的故障。

此驱动处于“接通禁止”状态(采用标准设置)。

处理方式:

设置使能信号,或检查并消除首先出现的故障的原因(采用标准设置)。

检查简单定位器使能的设置。

26.故障:

F7491到达负限位反应: OFF3

应答: 立即

原因:已到达负向停止挡块。 在运行方向为正时,运行到负向停止挡块,也就是说,停止挡块的连接错误。

处理方式:

在正方向离开负向停止挡块,轴返回到有效的运行范围。

检查停止挡块的连接。

27.故障:

F7492到达正限位反应: OFF3

应答: 立即

原因:

已到达正向停止挡块。 在运行方向为负时,运行到正向停止挡块,也就是说,停止挡块的连接错误。

处理方式:

在负方向离开正向停止挡块,轴返回到有效的运行范围。

检查停止挡块的连接。

28.故障:

F7493LR: 溢出位置实际值的范围

反应: OFF1(OFF2, OFF3)

应答: 立即

原因:

超出位置实际值范围(- 2147483648 ... 2147483647)。 当

发生溢出时,“回参考点”或“调整绝对测量系统”的状态被重置。

故障值的更多信息请参考参数手册。

处理方式:

若需要,减小运行范围或位置分辨率

(p2506)。 增加绝对位置实际值

(p0419)的精确分辨率。

注意故障值 = 3: 参考参数手册。

29.故障:

F7801: 电机过流反应: OFF2

应答: 立即

原因:

超过了电机允许的限电流。

有效电流限值设置太小。

电流环设置不正确。

停转扭矩修正因数太大,使电机制动。

斜坡上升时间设置过小或负载过大。

电机电缆短路或接地故障。

电机电流与电机模块的电流不匹配。

处理方式:

减小停转扭矩修正因数。

延长斜坡上升时间或者减小负载。

检查电机和电机电缆的短路和接地故障。

检查电机模块和电机的组合。

30.故障:

F7802: 整流单元或功率单元未就绪

反应: OFF2

应答: 立即

原因:

由于以下原因,整流单元或驱动在内部接通指令后没有回馈就绪:

监控时间太短。

直流母线电压不存在。

组件所属的整流单元或者驱动有故障。

处理方式:

确保直流母线电压供给。 检查直流母线排。 使能整流单元。

更换组件所属的整流单元或者驱动。

以上就是“西门子V90伺服驱动器故障报警代码问题及处理”全部内容希望对修理西门子V90伺服驱动器小伙伴有所帮助。上海仰光电子科技有限公司专业从事各知名品牌伺服驱动器维修,伺服电机维修,工业触摸屏维修,变频器维修,伺服控制器维修,机器人维修,伺服器维修,伺服控制器维修,以及各种板卡,芯片级维修维护的科技型企业。公司具备电子电路设计、开发维修及控制柜软件编程设计数控系统维修、维护、升级改造的能力,且撞长对各种复杂电路板的芯片级修复工作。



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